生物質(zhì)顆粒燃燒機沸騰燃燒技術(shù)及其在電力工業(yè)的應(yīng)用
電站130MW常壓沸騰燃燒鍋爐是目前美國運行中最大的AFBC型鍋爐,位于明尼蘇達州的Minneapolis,是美國能源部FB C技術(shù)示范應(yīng)用的三個重點工程之一。

該工程的重要意義在于將一臺已運行了32年的煤粉爐改造成為采用新的沸騰燃燒技術(shù)的AFBC鍋爐,在大幅度降低污染物的同時獲得十分明顯的經(jīng)濟效益,因此,它為現(xiàn)有電站的技術(shù)改造樹立了一個榜樣。美國電力科學研究院指出:美國現(xiàn)有2∞多座建于1945~1965年的老廠,其總裝機容量超過20000MW,它們都有可能效仿黑狗電站的經(jīng)驗,作類似的技術(shù)改造,使電廠在環(huán)保和經(jīng)濟性方面,獲得雙重的效益。這項工程改造后出力增加45MW,延長設(shè)備壽命25年,煤種適應(yīng)范圍的擴大,能燃用多種燃料,大幅度減少污染物的排放,每千瓦投資額較低。
該工程19 83年完成技術(shù)經(jīng)濟可行性研究,83年11月項目批準,1985年初動工,1986年2月開始試運行,1986年7月正式運行,19 86年三、四季度連續(xù)運行,至1987年一季度因汽機增容(從100M W增至130 MW),停妒待役。在汽機增容工程結(jié)束后,美國電力科學研究院( Electric Pow er Research Institute)和美國北部電力公司,(Northern States Power Company)已計劃對該爐進行全面試驗,包括擴大煤種試驗,燃用東部煤、Dakota禍煤和油渣。
(1)設(shè)備概況 黑狗電站2號爐,原為美國Foster Wheeler制造的39 0t]h煤粉爐,于1954年投產(chǎn),汽溫5 4 0℃,汽壓125.4kgflcmz。原設(shè)計燃用天然氣和高硫分的依利諾煙煤,70年代后由于實施嚴格的環(huán)保法,以及天然氣價格提高,電廠改燃含硫較低的混合煤種,并增加了一座煙囪和二級除塵器,出力于是從100MW降為85MW。的時間只需10秒鐘, “水封”開啟關(guān)閉時間各為15秒鐘。
蘭、電氣主結(jié)線
地下廠房內(nèi)的8臺機組同地面廠房內(nèi)的4臺常規(guī)機組,采用擴大單元,6臺400kV主變壓器。變電站設(shè)在地面廠房的下游測。400kV側(cè)雙母線采用SF6全封閉電器,有兩回路出線。
四、可逆機組的運行、起動方式
四圾轉(zhuǎn)輪、無轉(zhuǎn)動導(dǎo)葉的機組,作為水輪機工況起動時靠工作球閥闋節(jié)入流量。正常情況下從靜態(tài)到滿載負荷歷時2分鐘;如作為水泵工況起動【用一臺常規(guī)水輪發(fā)電機作為電源,從靜止狀態(tài)到滿載運行需歷時3~14分鐘(視常規(guī)機組發(fā)電工況而異)。任何一臺常規(guī)機組都能起動壓何一臺蓄能機組。因此,只能同時起動4臺蓄能機組。
五、工程投資及投產(chǎn)年份

大屋電站于1982年開工,1987年建成投產(chǎn)。全部工程的投資為,13. 17億法朗。其中土建占51%,機電占29%,其他占20%。工程竣工決算的投資額基本上與原設(shè)計文件悃 -致.黑狗電站2號爐改造工程,由原制造廠F os-ter Wheeler沒計。改造后出力為471. 29t/h,汽溫540℃,汽壓125。4kgf/cmz。該爐采用常壓沸騰床燃燒,水平布置的床內(nèi)埋管和床上部給料系統(tǒng)。
原鍋爐的下半部盼,改成了分成三個單元的沸騰床。每個單元( Cell)由蒸發(fā)管束和過熱器組成,四周圍有水冷壁。床主單元7.3米深,12.8米寬I二翼側(cè)單元7.3米深,5.2米寬。沸騰爐底部水冷布風板上,裝有定向的空氣噴嘴(氣帽),以產(chǎn)生一股水平方向的循環(huán)空氣流,吹過整個床的底部,把過大的不易流態(tài)化的床料,移至床料排出管。
床主單元有144根,側(cè)單元各有3 9根錯列排列的床內(nèi)水平蒸發(fā)管,支承在前后墻上。蒸汽回路穿過布風板底層進入床中央。這樣布置只要改變床的速度而不改變床料總量,就能迅速滿足負荷變動的需要。
末級過熱器位于床主單元的后部,在埋管以下的位置,這樣布置可保證在低負荷(額定出力的20%)時,仍可獲得足夠的汽溫。末級過熱器從后墻進入主單元,并由主單元中央的蒸發(fā)管束所支承。原2號爐布置在前墻的輻射式過熱器,僅切除其在原燃燒器上部的一段,以盡量利用原鍋爐管。
由于主單元和二翼側(cè)單元的水平埋管,均霈作強迫循環(huán),因此新裝了鍋爐循環(huán)泵,正常運行時,3臺運行,1臺熱備。
該爐使用再生式空氣預(yù)熱器( rege n-eratj\re reheater),裝有防漏控制系統(tǒng),能自,動跟蹤,凋整間隙,防止漏風。正常運行時,漏風率小于10%。排煙溫度約115℃。
原一、二級除塵器均新裝了振動子和控制裝置,以提高其性能。另新裝1臺多管式旋風分離器( Mechanical Dust Collec-tor)分離細灰,原計劃可再循環(huán)進入鍋爐,但因受場地限制,暫緩安裝再循玎管路,現(xiàn)細灰全部輸至灰場。
該工程新裝=臺帶變速裝置的送風機,原引風機也改造增容,并加裝了變速裝置。
為了使床制的溫度,數(shù)量維持在一定水平,該工程主單元和各側(cè)單元都裝有二套床料排出系統(tǒng),由排出管道和螺旋冷卻器組成。排出管的入口裝有鼓風裝置,調(diào)節(jié)風量,即可對床料尺寸進行控制,排出管出口直徑為15cm(通常將大于0.3cm的顆粒排出床外)。這樣設(shè)計,可使在任何工況下流態(tài)化的均勻穩(wěn)定,并提高吸附劑的利用率。
石灰石或白云石從外堆場氣力輸送至鍋爐房旁的料斗,料斗底部裝有回轉(zhuǎn)式給料機以控制進料量。煤經(jīng)原輸煤系統(tǒng)運至二煤斗,煤斗下裝有4臺帶計量裝置的給煤機,每臺給煤機再俠給3臺播煤機,總供12臺播煤機,均布置于前墻,主單元6臺,側(cè)單元各3臺。播煤機控制煤量,并將煤均勻地播散在整個床面上。播煤機速度分為二檔,低速檔時,播煤距離為2.lm,播至床面的起動區(qū),高速檔時,播煤距離為7.3m,播及整個床面。
該工程應(yīng)用二套除灰系統(tǒng)。負壓系統(tǒng)將煙氣分離器和除塵器分離出來的細灰輸至細灰池;壓力系統(tǒng)將螺旋冷卻器出口的床料及時排出,這二路出灰,最后均排至貯灰場。

該鍋爐的上半部份和沸騰床的下半部份采取分離支承結(jié)構(gòu),因此需要在鍋爐四周水封( Waterseal),以調(diào)節(jié)上下二部分聯(lián)結(jié)時的不同膨脹。該爐采用機械滑動聯(lián)結(jié)和水封設(shè)計,使在最大膨脹差為12.7cm時仍運行良好。
、(2)初期運行情況 起動之前,與該工程有關(guān)的設(shè)計、制造、研究單位和建設(shè)單全部到現(xiàn)場組織并參加了整個起動過程。于1986年3月作起動準備,1986年4月點火洗爐和沖管,在起動時,填砂作為起動床料。1986年6月26日首次投煤燃燒,用產(chǎn)于當?shù)氐陌自剖苽浜笥米鞔擦?,但因風機失常,未能作持續(xù)運行,同時因白云石顆粒過細,
- 5'1 -不能使沸騰床升至理想的高度,致使床溫過高,形成焦渣,因此停爐清焦。鍋爐于1987年7月28日再次起動,床的主單元和側(cè)單元均填裝了在田納西州TVAS20MW試驗電站中使用過的床料。這種床料在低速空氣下,仍能形成流態(tài),同時向爐內(nèi)加入比白云石顆粒尺寸分布更為理想的石灰石作為床料,使床的高度升至76cm,鍋爐投入主單元和一翼側(cè)單元,結(jié)果床的流態(tài)化非常均勻,主單元床溫均一,負荷成功地達到82MW,最高達到95MW。
鍋爐正式投運后,為解決運行中出現(xiàn)的問題,曾先后幾次停爐。①煙囪黑度超標。這是靜電除塵器首次應(yīng)用于AFBC鍋爐,在投產(chǎn)初期,除塵效果較差,起動和穩(wěn)定運行時,黑度均超過NSPS標準(N ew Sou r--ce Performance Standards),后經(jīng)調(diào)整控制系統(tǒng),并對靜電除塵器線板噴砂,當以石灰石作為床料時,黑度下降至小于10%,但停爐后再次起動時,黑度仍超出NSPS標準。對積聚在線板上的灰樣分析結(jié)果顯示,電阻已超出l014Qlcm。接著第二次對線板噴砂,并將床料換為已使用過的床料,起動后當負荷為40~50MW,只投主單元時,黑度降為6~8%。為除S02,低負荷時再向床內(nèi)加石灰石,黑度乜未見明顯變化。②投產(chǎn)初期以及負荷變動時,風機失常現(xiàn)象一直存在。后通過采用適當?shù)拇擦铣叽纾瑴p少空氣流量,并投入自動控制,已使正常運行時,風機震動減至最小。③過熱器回路受熱不均勻。經(jīng)修改起動程序,以限制煤在主單元后部區(qū)域燃燒,已運行正常。④床料結(jié)塊。在不正常情況下,床料會產(chǎn)生結(jié)塊,堵塞床料排出管,影響螺旋冷卻器的正常運行。后對運行操作作若干修改,并加裝了通渣孔,已減輕這一現(xiàn)象。今后擬作進一步試驗。⑤葉輪回轉(zhuǎn)機內(nèi)結(jié)塊。特別在低速時,在葉片之間和機殼內(nèi)部均發(fā)生結(jié)塊現(xiàn)象,后對葉輪作了改進,情況有所改善。⑥螺旋冷卻器和排出管道入口堵塞。
當床向外排出15cm大小渣塊時,常會發(fā)堵塞。因此,在現(xiàn)場安裝了一臺渣塊分離器,將大于3.8cm的渣塊,排至一根直徑為20cm的管道。目前正計劃再制造一臺渣塊碾碎機,以解決這一問題。
1986年11月,鍋爐重新起動時,主單元填裝了在French Island試驗電站使用過的床料,鍋爐帶50MW負荷,黑度控制在NSPS標準范圍之內(nèi),運行中加入少量石灰石,黑度未見明顯變化。從1986年11月16日開始,鍋爐投入自動控制運行,只需對床料排出系統(tǒng)進行監(jiān)視,以防阻塞。
從1986隼12月9日開始,鍋爐作典型的日間循環(huán)起停運行,進行熱態(tài)起動。經(jīng)過這一階段后,進一步掌握了鍋爐的性能,提高了運行經(jīng)驗。

1987年1月,鍋爐恢復(fù)正常運行,準備將沸騰床三個單元全部投入,帶足汽機全負荷100MW。1月8日,主單元和一翼側(cè)單元投入,負荷升至60MW,自動控制全部投入。1月9日,一根床內(nèi)蒸發(fā)管發(fā)生泄漏,床料排出系統(tǒng)很快將全部床料排出。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),一根管子破裂,并吹破鄰近幾根管子。經(jīng)進一步檢查發(fā)現(xiàn),這根管子為底排管束上的一根鰭片管,因傳熱強度過高,在管內(nèi)上部產(chǎn)生汽泡,引起苛性腐蝕。檢修工作一直進行到2月底,更換了破損的管子,并在主單元144根,一翼側(cè)單元39根管子上加裝了擾流片( Turbulators),以影響氣流,使汽泡消除。采取這項措施,連同加強水質(zhì)監(jiān)督,將可防止類似問題的發(fā)生。
從1987年3月9日起,按照預(yù)定計劃,將進行汽機增容工程,汽機出力從100 M W增至130MW。待汽機增容工程結(jié)束后,有關(guān)的單位即將開始對該爐作全面的試驗。
黑狗電站2號爐常壓沸騰燃燒工程從起動到初期運行經(jīng)歷了8,個月。在此期間,已對發(fā)電的主要系統(tǒng)進行了試驗,并已達到接國外大型抽水蓄能電站
國外最近10~15年中投產(chǎn)或興建的一些大型地下式地面式抽水蓄能電站的總裝機容量大都是1000~2000MW,水頭是200—500m。是電力系統(tǒng)里削峰填谷最有效的措施,起著平衡日,周凋節(jié)負荷曲線的作用。也就是說,它們是現(xiàn)代大容量電力系統(tǒng)中有功和無功電力靈活的“耗電一發(fā)電器”。同時,大容量抽水蓄能電站在電力系統(tǒng)里是可靠的,能快速投入的事故備用電源。
80年代初期,全世界已投運的抽水蓄能電站約有250座、總裝機容量約45000MW,占當時世界已投運水電站總裝機容量的10%以上,正在施工的抽水蓄能電站的總裝機容量約有35000MW。
在目前的抽水蓄能電站中,總裝機容量美國居第一位——已投運i2000MW,在建13000MW;日本第二——已投運的大、中型抽水蓄能電站有30多座,總裝機約10000MW,在建的大型抽水蓄能電站有10座,總裝機約6000MW,西歐的一些工業(yè)發(fā)達的資本主義國家和東歐、亞洲、澳洲的一些國家對興建抽水蓄能電站也已予以重視,已投運或正在規(guī)劃興建一些大型抽水蓄能電站.
現(xiàn)代國外抽水蓄能電站大都裝備大型雙機式水泵水輪機組,通常稱為可逆機組,其單機容量常是200—500MW,永頭范圍大多在100—650m。
現(xiàn)介紹英國的狄諾維克地下式抽水蓄能電站,總共裝備6臺可逆機組,單機容量300MW在1984年全部投運。每臺機組都與容量是360MVA、電壓是400/18kV的主變壓器組成單元接線接入電網(wǎng)。可以預(yù)料,在今后40~80年內(nèi),狄諾維克電站——西歐裝機容量最大的抽水蓄能電站(1800MW)-在英國(包括英格蘭和威爾士)電力系統(tǒng)中對每天的負荷曲線都能保證起到削峰填谷的作用。在水輪機(發(fā)電機)工況下,如果凈水頭是536.8m,該電站每臺機組可發(fā)功率317MW,效率是92。5%;在水泵(電動機)工況下,如果揚程是523m,單機最大消耗功率是318MW,這時的流量是50ffl3]S,效率是91.7%。在上述兩種工況下機組的轉(zhuǎn)動方向相反,但轉(zhuǎn)速相同,都是500r/min。該電站機組在電力系統(tǒng)里交流頻率的允許偏差范圍是49~51Hz。
該電站機組都是單級水泵水輪機,轉(zhuǎn)輪直徑D.= 37a6mm,重25t,由鎳鉻不銹鋼制作。水泵水輪機主軸軸承是自動油潤滑式。
該電站水泵水輪機的導(dǎo)葉軸頸采用了世界上獨一無二的特殊形式密封結(jié)構(gòu),它由內(nèi)外兩個圓環(huán)組成,用兩個楔形環(huán)把它們松開,用寺用螺栓把它們拉緊。
機組的蝸殼前面設(shè)有一個球閥,直徑250cm,球閥由兩個直缸接‘力器以油壓驅(qū)近汽機全負荷運行。隨著汽機增容之后將開始的鍋爐全面試驗,可望進一步完善各項性能.
美國電力科學研究院( EPRI)和參加這項工程的所有單位一致認為,黑狗電站的嘗試和成功,將對整個電力工業(yè)作出重要的貢獻。其它老廠都可作相似的改造,在滿足電力負荷需求的同時,對環(huán)境保護和燃用低質(zhì)煤方面,將發(fā)揮更好的作用。
生物質(zhì)氣化站,http://www.598jx.com